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恒溫恒濕箱故障現象的分析和判斷基本上是有易至難,先“外"后“里",先“電氣"后“制冷"的脈絡(luò )進(jìn)行分析和判斷的,熟悉和了解試驗箱的原理和工作過(guò)程是分析故障判斷故障的基礎。
正常情況下,恒溫恒濕箱是會(huì )按照設定的時(shí)間范圍,降溫到相應值,但是由于設備使用時(shí)間過(guò)長(cháng),或者操作不當,會(huì )引起試驗箱降溫緩慢的情況,我公司生產(chǎn)環(huán)境試驗設備已有10年有余,并有獨到的技術(shù)經(jīng)驗,現在就怎樣解決試驗箱降溫緩慢這一個(gè)問(wèn)題,進(jìn)行技術(shù)探討。
恒溫恒濕箱降溫緩慢原因一:
1、由于是溫度保持不住,觀(guān)察制冷壓縮機在試驗箱運行過(guò)程中是否能夠啟動(dòng),壓縮機在環(huán)境試驗設備運行過(guò)程中都能夠啟動(dòng),說(shuō)明從主電源到各壓縮機的電器線(xiàn)路正常,電器系統方面也沒(méi)有問(wèn)題。
2、電氣系統沒(méi)有問(wèn)題,繼續檢查制冷系統。首先檢查兩組制冷機組的低溫(R23)級壓縮機的排氣和吸氣壓力都較正常值偏低,而且吸氣壓力呈抽空狀態(tài),說(shuō)明主制冷機組的制冷劑量不足。
3、用手摸主機組R23壓縮機的排氣和吸氣管路,發(fā)現排氣管路的溫度不高,吸氣管路的溫度也不低(未結霜),這也說(shuō)明了主機組的R23制冷劑缺乏。
4、冷凝器灰塵太多,清理冷凝器的灰吹干凈。
5、檢查試驗工件是否是帶電測試,并測出帶電測試時(shí)工件的發(fā)熱量,如發(fā)熱量在300W以?xún)葘τ谠囼炏錄](méi)有影響,但是發(fā)熱量過(guò)大會(huì )使箱內溫度降溫緩慢無(wú)法達到儀表設定置或不制冷。
恒溫恒濕箱降溫緩慢原因二:
未確定故障原因,結合恒溫恒濕箱的控制過(guò)程進(jìn)一步確認故障原因,該試驗箱擁有兩套制冷機組。
一為主機組,另一為輔助機組,在降溫速率較大時(shí),兩組機組同時(shí)工作,在溫度保持階段初期,兩組機組依然同時(shí)工作。待溫度初步穩定下來(lái),輔助機組停止工作,由主機組來(lái)維持溫度的穩定。如果主機組R23泄露,會(huì )使主機組的制冷效果不大,由于降溫過(guò)程中,兩機組同時(shí)工作,故沒(méi)有溫度穩定不住的現象,而指示降溫速率降低。在溫度保持階段,一旦輔助機組停止工作,主機組又無(wú)制冷作用,試驗箱內的空氣就會(huì )緩慢上升,當溫度上升到一定程度,控制系統就會(huì )啟動(dòng)輔助機組來(lái)降溫,將溫度下降至設定值(-55℃)附近,然后輔助機組又停止工作,如此反復,便會(huì )出現故障。
至此,已確認生產(chǎn)故障的原因是主機組的低溫(R23)級機組的制冷劑R23泄漏。對制冷系統進(jìn)行查漏,用檢漏儀和肥皂水相結合的方法檢查,發(fā)現一熱氣旁通電磁閥的閥桿裂了約1cm的細縫。更換此電磁閥,對系統重新充氟,系統運行正常。